彩盒廠覆面效率提升5000張/時 損耗下降0.2%!

發(fā)布日期:2020-11-06   來源:光明食品集團

彩盒是方信公司所屬浙江匯誠通用印務(wù)有限公司的主營產(chǎn)品。為進一步貫徹落實好公司“精心操作、精細產(chǎn)品、精誠服務(wù)”的質(zhì)量管理方針,致力提升彩盒印面和瓦楞由膠水粘貼后的平整度,大幅提高后道模切、糊盒等工序的生產(chǎn)效率及生產(chǎn)損耗。該公司針對瓦楞產(chǎn)品進行了一次質(zhì)量改革。

瓦楞質(zhì)量明顯改善

該公司通過成立瓦楞產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)小組,牽頭聯(lián)系膠水供應商,帶領(lǐng)車間負責人及機長前往其他廠家進行學習參觀,多方聯(lián)系瓦楞機、覆面機的老師傅,咨詢關(guān)鍵工序,改進瓦楞機操作工藝,兩個多月來,瓦楞質(zhì)量明顯改善。

技術(shù)改進成果

覆面從原來的23000-25000張/小時提高到現(xiàn)在的28000-30000張/小時,同時損耗從原來的0.5%減少到目前的0.3%,自動模切從原來的17000-18000張/小時提高到現(xiàn)在的20000-22000張/小時,損耗下降了0.15%。

具體改進措施

措施一:膠水制作工藝創(chuàng)新

●增加有自動攪拌功能的備用膠水桶,避免了膠水結(jié)塊、分層等不良因素。

●將齒輪泵換為隔膜泵,減少了齒輪循環(huán)打壓膠水,避免了降低膠水粘度。

●增加過濾網(wǎng),減少膠水桶、管道等無法清理部位夾帶的膠水顆粒;同時減小膠水流速,從而穩(wěn)定膠水粘度。

措施二:操作流程創(chuàng)新

●加壓輥壓力調(diào)整,要求機長根據(jù)自己的經(jīng)驗和手感,隨時增加漲緊壓力,保證降低瓦楞紙板覆面后的收縮。

措施三:水分控制

●現(xiàn)在B楞、E楞烘缸上加裝了噴霧裝置,確保半成品瓦楞紙板水分控制在6-7%。

責任編輯:任九

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